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静电除尘器

某县化肥厂静电除尘器检修爆炸事故报告

除尘笔记 除尘笔记 发表于2025-05-29 08:20:59 浏览13 评论0

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某县化肥厂静电除尘器检修爆炸事故报告

一、事故经过

时间:某日
地点:某县化肥厂静电除尘器检修现场
经过:
检修人员在未对静电除尘器进行有效隔离、置换及取样分析的情况下,直接开展检修作业。当电工使用摇表测量设备绝缘电阻时,产生电火花引燃爆炸性混合气体,引发爆炸。事故造成 1 人当场死亡。

二、事故原因分析

(一)直接原因

  1. 隔离措施失效:
    虽在除尘器进出口水封处加水,但水未加满至溢流,导致设备与生产系统未完全隔离。煤气从进口泄漏至容器内,与开启人孔后进入的空气混合,形成爆炸性气体(煤气爆炸极限约 4.5%-40%)。

  2. 电火花引燃:
    摇表测量绝缘电阻时产生的电火花,成为爆炸的点火源。

(二)管理原因

  1. 安全制度执行不到位:
    未落实《受限空间安全作业规范》,未执行 “隔离、置换、分析、监护” 等基本检修流程。

  2. 人员安全意识不足:
    检修人员及电工对煤气泄漏风险认知不足,未意识到未完全隔离可能导致的气体积聚隐患。

  3. 监护机制缺失:
    现场无专人监护,未能及时制止违规作业行为。

三、事故教训与防范措施

(一)事故教训

受限空间检修必须严格遵循 “先隔离、再置换、后分析” 的安全原则,杜绝凭经验操作的侥幸心理。任何电气检测作业前,需确认环境气体浓度符合安全标准。

(二)防范措施

  1. 强化隔离与置换:
    • 检修前,在除尘器进出口加装盲板并注水封,确保水封溢流(水位高度≥250mm),彻底切断与生产系统的连通。

    • 依次使用蒸汽(温度≥120℃,置换时间≥4 小时)和惰性气体(如氮气,置换至氧含量≤1%)进行吹扫,最后用新鲜空气置换至氧含量≥19.5%、煤气浓度<0.5%。

  2. 严格取样分析与作业许可:
    • 置换后,在容器上、中、下三部位取样,检测可燃气体浓度及氧含量,合格后办理《受限空间安全作业证》。

    • 作业过程中每 2 小时复测气体浓度,若检测值超标,立即停止作业并重新置换。

  3. 规范电气作业安全:
    • 受限空间内禁止使用非防爆电气工具,摇表等设备需符合 Ex iaⅡC T3 防爆等级。

    • 作业前对工具进行接地处理,避免静电积聚。

  4. 落实监护与应急准备:
    • 指派专人全程监护,配备便携式气体检测仪、对讲机及急救器材。

    • 制定专项应急预案,作业人员需熟悉急救流程及逃生路线。

  5. 加强安全培训与管理:
    • 组织全员受限空间作业专项培训,重点学习煤气泄漏风险及应急处置方法。

    • 建立检修作业 checklist,明确各环节责任人,实行签字确认制。

四、总结

本次事故暴露出企业在受限空间作业管理中的系统性漏洞。需以 “零容忍” 态度强化安全制度执行,通过技术措施与管理手段双管齐下,杜绝类似悲剧再次发生。


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