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炼钢厂一次除尘烟道爆炸事故报告

除尘笔记 除尘笔记 发表于2025-05-28 14:47:50 浏览20 评论0

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炼钢厂一次除尘烟道爆炸事故报告

一、事故经过

2006 年 7 月 10 日 20 时 20 分许,炼钢厂生产过程中,一次除尘烟道水封因严重缺水,大量空气涌入烟道,与转炉煤气混合形成高温混合气体。至 21 时 23 分,混合气体浓度达到爆炸极限,引发剧烈爆炸,导致一次除尘 1# 风机损毁,炼钢生产线被迫停产。

二、事故原因分析

(一)直接原因

水封系统缺水导致空气进入烟道,与转炉煤气混合形成爆炸性气体,达到爆炸极限后引发事故。

(二)管理及操作原因

  1. 巡检制度落实不到位:操作人员未严格执行安全操作规程,20 时 22 分二文喉口负压已出现异常,显示水封缺水,但未能及时发现并处置隐患。

  1. 违规指挥作业:调度人员片面追求生产进度,在偶合器进出口温度未降至安全范围、烟道水封补水未完成的情况下,贸然指挥恢复生产,严重违反安全管理规定。

  1. 设备连锁管理缺陷:未按规定设置风机与转炉氧枪的转速连锁装置,且对设备参数调整后未及时告知相关操作人员,导致生产风险失控。

  1. 应急处置能力不足:事故发生后,现场人员缺乏有效应对经验,且企业未制定完善的应急预案,致使事故影响扩大。

三、防范措施

  1. 强化巡检管理:严格落实巡检制度,规范操作流程,确保水封系统持续保持溢流状态,杜绝缺水隐患。

  1. 严控生产条件:明确规定水封缺水期间严禁转炉吹炼作业,必须待水封水位恢复正常后方可恢复生产。

  1. 加强设备防护:取下烟道水封放水阀操作手柄,避免因误操作导致水封失效。

  1. 完善监控机制:当监控数据出现异常波动时,立即对水封、管线等关键部位进行全面排查,隐患彻底消除后方可恢复生产。

  1. 提升管理水平:定期组织调度人员开展安全与业务培训,强化安全生产意识,杜绝违章指挥行为。

  1. 健全应急体系:制定完善的事故应急预案,明确应急处理流程,定期开展应急演练,提升全员应急处置能力。


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